同比水耗降7.95%,電耗降3.61%,氣耗降4.71%,全年節約生產成本近2.6億元
4月11日,中電投山西鋁業有限公司壓溶二車間,大型隔膜泵正常穩定運轉,兩三個員工在清理廠房。正在填寫設備缺陷記錄表的劉師傅告訴記者,自從去年10月份氧化鋁價格出現斷崖式下跌后,車間展開了文明生產創建活動,員工每天抽出半小時打掃衛生,加強巡檢,積極發現和解決問題,提高設備的運轉率。通過這些活動,不僅改善了現場環境,員工的節約節能意識也增強了,生產成本大幅下降,生產電耗、水耗、氣耗均創歷史最低水平,其中水耗同比降低7.95%,電耗同比降低3.61%,氣耗同比降低4.71%,每噸氧化鋁生產成本降低90元。
受宏觀經濟下滑等多重因素影響,去年10月份氧化鋁價格呈現斷崖式下跌,由每噸2256元猛降到1556元,國內多家鋁企停產甚至破產。面對嚴峻的市場形勢,中電投山西鋁業公司上下掀起了“企業遇到寒冬怎么辦、我為生存做什么”大討論,干部員工圍繞降本增效、生存發展等出主意想辦法。
檢修分公司機務車間積極開展修舊利廢,先后修復舊隔膜壓蓋8件、閥室14件,節約備件費用150余萬元,研究卸荷閥密封改型,每年可節約成本30余萬元,加強維護,節約備件及推進液油費用24萬元。
氧化鋁分公司壓溶二車間將磨機使用的鋼棒由普通型替換成耐磨型,及時對磨機進行系統消缺,并對檢修維護質量進行跟蹤評價,與上一年相比每噸氧化鋁平均消耗鋼棒降低32%,每月平均使用量降低33.4%,每月節約輔材消耗13萬元。
氧化鋁分公司焙燒車間技術人員改造真空泵回水后,全年兩臺真空泵節約用電116萬千瓦時,而分解二車間采取措施使設備運轉效率提高了33%,每月節約用電10.5萬千瓦時。
職工的能動性被激發出來,生產成本持續下降。據中電投山西鋁業統計數據顯示,去年該公司生產氧化鋁286.7萬噸,創達產后的最高紀錄,生產電耗、水耗、氣耗均創歷史最低水平,全年節約成本近2.6億元,全面提升了公司盈利能力和絕對競爭能力。
(關鍵字:中電投山西鋁業)