為節約壓縮空氣使用量,近期,第二電解廠生產管理三部從供料工藝紀律執行、現場設備運行、管線巡視等環節入手,努力查找壓縮空氣使用過程中存在的“短板”。通過制定措施和開展集中整治,解決了因壓力罐輸送超時、風閥調節過大、壓力泄露等造成的壓縮空氣損耗,節約壓縮空氣10m3/t-Al。
針對槽區加料時出現冒料的現象,該部要求各班組嚴格執行供料工藝要求,合理調節各壓力罐針閥開啟度大小,保證風壓與物料的一定比例,實現物料平穩有效輸送;加料結束后,主控室及時輸入停止指令,壓力罐現場調至手動狀態,避免程序自啟、空輸送現象;壓力罐運行前必須檢查確認,避免因壓力罐故障引起的泄壓損失;合理調節凈化系統溜槽、氣提等風閥開啟度,避免壓縮空氣流速過快造成的浪費;加強巡視檢查,發現管線破損,第一時間通知濃相操作人員停止打料,并聯系檢修人員及時維修。同時,為進一步嚴肅供料紀律,該部還完善了《壓縮空氣使用專項管理辦法》,加強考核力度,提高了崗位工作人員責任心。
(關鍵字:青鋁)